某電廠300MW供暖鍋爐維修申請(qǐng)高溫過熱器管在進(jìn)行水壓試驗(yàn)時(shí)發(fā)生開裂,采用宏觀觀察、化學(xué)成分分析、金相檢驗(yàn)、硬度測(cè)試、拉伸試驗(yàn)、微觀分析、X射線能譜分析等方法,對(duì)高溫過熱器管的開裂原因進(jìn)行了分析.結(jié)果表明:該高溫過熱器管內(nèi)壁存在明顯的脫碳層和腐蝕坑.脫碳層使得管子耐腐蝕能力降低,并且彎管和焊接處存在殘余應(yīng)力,兩者共同作用導(dǎo)致管子發(fā)生應(yīng)力腐蝕直至開裂。
整臺(tái)供暖鍋爐維修申請(qǐng)共4根下降管(rf,273×12mm):前2根、后2根,皆用加固橫梁相連。由于本鍋爐上部鍋殼(包括煙管、水等)的重量較大,而且爐膛寬度也較大,故下降管的中下部用型鋼相連。兩個(gè)鍋殼間設(shè)2個(gè)橫向支撐座。支撐座可設(shè)在鍋殼中心線之上,以便于固定絕熱層。
為合理利用蘭炭并節(jié)約煤粉工業(yè)供暖鍋爐維修申請(qǐng)運(yùn)行成本,采用70MW雙燃料煤粉工業(yè)鍋爐進(jìn)行試驗(yàn),在不同伴燃條件下將蘭炭和煤粉作為單一燃料進(jìn)行燃燒.結(jié)果表明:作為單一燃料,蘭炭燃燒過程穩(wěn)定,滿足替代燃料的基本條件;對(duì)比點(diǎn)火后10min內(nèi)的點(diǎn)火特性,蘭炭和煤粉燃燒過程中爐膛溫度變化量分別是388.659℃和585.072℃,氧含量變化量分別為11.736%和8.089%;伴燃可優(yōu)化燃燒進(jìn)程,降低蘭炭著火難度并改善爐膛內(nèi)的溫度分布情況,更有利于后續(xù)的煙氣凈化;當(dāng)鍋爐負(fù)荷70MW時(shí),采用燃油+長(zhǎng)明火伴燃和無燃油伴燃時(shí),爐膛上部溫度分別為1017.382℃、989.126℃,燃燒強(qiáng)度與伴燃強(qiáng)度為正相關(guān)關(guān)系;在相同負(fù)荷下,蘭炭的初始NOx及SO2排放量均低于煤粉。
供暖鍋爐維修申請(qǐng)過量空氣系數(shù)增加,為什么汽溫跟著升高?鍋爐過量空氣系數(shù)增加(假定原先是最佳過量空氣系數(shù)),爐膛內(nèi)的溫度下降,使水冷壁吸收的輻射熱量減少,爐膛出口的煙氣溫度略有下降。由于煙氣量增加,煙速提高,使傳熱系數(shù)增加的幅度大于傳熱溫差減少的幅度,因此,使過熱器的吸熱量增加。由于排煙溫度和煙氣量增加,q2增加,鍋爐效率降低,在燃料量不變的情況下.蒸發(fā)量減少,因此,汽溫升高。一般說來,過量空氣系數(shù)每增加0.1,汽溫升高8~1O℃。
供暖季來臨之前,北京市平谷、延慶、密云三區(qū)內(nèi)六座大型燃煤供暖鍋爐維修申請(qǐng)均已完成清潔能源改造,共涉及1660蒸噸、居民供熱面積約達(dá)到900萬平方米,為推進(jìn)全市城鎮(zhèn)集中供熱基本實(shí)現(xiàn)清潔取暖做出有力貢獻(xiàn)。
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